石灰回轉窯失效的原因和解決方案如下:
1.石灰回轉窯測量過程中存在一些誤差,測量結果與理想中心線之間的偏差過大。 因此,不能基于測量結果的數據進行支撐輪的調整,但是測量結果可以用作引導方向。
2.考慮到II齒輪和理想中心線之間的偏差相對較小且振動也很小,I和III齒輪根據II齒輪進行調整。
3.由于調整過程是石灰回轉窯窯缸的校準過程,調整后支撐輪和輪帶的應力狀態會發生變化,因此應根據“微倍數,調整觀察”的原則進行調整。 具體調整值和頻率初始確定如下:每個調整角度為15°,大調整角度為每天90°。 調整完成后,觀察下一個調整,然后進行下一次調整。
4.在調整過程中,應同時記錄氣缸溫度,軸瓦溫度,窯速,進料量,液壓輪壓力等相關數據,并形成油膜 軸承襯套,石灰回轉窯的振動狀態等,觀察數據的參數,比較調整前后的變化,并結合調整過程中回轉窯的振動變化。 如果在多次調整后參數變好,則應相應增加調整,否則應調整回調整。 根據上述方案,經過一周多的調整,回轉窯設備的振動狀況得到了顯著改善。